- полевой шпат – на 0,36 кг/м2;
- песок кварцевый – на 0,13 кг/м2;
- доломит – на 0,28 кг/м2;
- глина ДНПК – на 0,9 кг/м2.
При этом, норма расхода сырьевой смеси осталась неизменной и составила 12,42 кг/м2.
Также ниже на рисунке 3.1 приведена диаграмма коррекции сырьевой смеси для рассматриваемого изделия.
Рисунок 3.1 - Диаграмма коррекции сырьевой смеси
Ниже на рисунке 3.2 представлена диаграмма для сравнения стоимости двух видов глазури до и после перевода выпуска плиток для внутренней облицовки стен.
Рисунок 3.2 - Диаграмма стоимости сырой глазури и глазури на фритте
Далее приведем сводную таблицу затрат в фактическом и проектируемом варианте, взяв соответственные значения из таблиц 3.2 и 3.3 и годовой объем выпуска облицовочной плитки, равный в 2008 году 8 617,3 тыс. м2 (см. таблицу 2.1 наименование «плитка облицовочная»).
Таблица 3.4 – Сводная таблица фактических и проектируемых затрат на выпуск облицовочной плитки
Наименование статьи | Значение, млн. руб. | ||
Факт | Проект | ||
1. | Объем выпуска продукции | 119 214,00 | 119 214,00 |
Объем выпуска продукции, тыс. м2. | 8 617,30 | 8 973,80 | |
2. | Затраты на производство, всего | 116 820,49 | 116 821,32 |
В том числе: | |||
2.1. | Материальные затраты | 44 303,77 | 43 635,38 |
В том числе: | |||
2.1.1. | - сырье | 8 524,97 | 8 209,23 |
2.1.2. | - основные материалы (глазурь, глина гайдуковская, ангоб для FMS) | 24 725,08 | 23 915,13 |
2.1.3. | - топливо | 5 988,35 | 6 236,09 |
2.1.4. | - энергозатраты | 5 065,37 | 5 274,93 |
3. | Материалоотдача | 2,6908 | 2,7320 |
Из таблицы видно, что предлагаемые выше условия производства позволили бы увеличить уровень материалоотдачи на 0,0412 руб.
Рассмотрим влияние факторов на это изменение.
∆МО1=2,7320 - 2,6908 = 0,0412 руб. (3.2)
в том числе за счет
- изменения объема выпуска
∆МОТП = ∆ТП / МЗФ = 0/44303,77 = 0 (3.3)
- изменения материальных затрат
(3.4)в том числе за счет
а) изменения стоимости смеси за счет изменение нормы расхода ее составляющих компонентов и добавления гранитного отсева
(3.5)где СФ и СПЛ – фактическая и плановая стоимость смеси соответственно;
б) замены сырой глазури на фриттовую
(3.6) |
где ОМГФ и ОМГПЛ – фактическая и плановая стоимость основных материалов для покрытия плитки глазурью соответственно.
в) затрат на энергоресурсы
(3.7) |
Проверка
(3.8) |
Теперь оценим вклад влияния каждого фактора на изменение материалоотдачи
(3.9) |
Таким образом, материалоотдача увеличилась в значительной степени за счет включения в состав смеси гранитного отсева (на 0,74 %) и замены сырой (нефритовой) глазури на фриттовую (на 1,85 %). В свою очередь, для производства большего количества плитки потребовалось на 1,04 % больше топливной и электрической энергии (материалоотдача уменьшилась за счет увеличения расхода энергитических ресурсов). Следовательно, материалоотдача увеличилась на 1,55%, что является хорошим результатом принятых мероприятий.
Ниже на рисунке 3.3 представлена сводная диаграмма фактических и проектируемых затрат на выпуск облицовочной плитки.
Рисунок 3.3 - Сводная диаграмма фактических и проектируемых затрат
Следовательно, за счет корректировки основной смеси и замены модели глазури на более экономичную (фриттовую) мы получили возможность в 2009 г. расширить объем производства облицовочной плитки на 356 500 м2 (или на 3,97 %) в натуральном выражении или на 4 736,1 млн. р. в стоимостном выражении.
3.3 Уменьшение себестоимости продукции за счет снижения энергоемкости производства
В предыдущем пункте были рассмотрены мероприятия по снижению материальных затрат. В итоге мы получили высвобождение производственных мощностей в размере 356 500 м2 или 4 736,1 млн. р. Но вместе с ростом объемов производства также растут затраты на топливо и энергию (см. рисунок 3.3), что неизбежно при сохранении стоимости и расхода энергоресурсов, т.е. энергоемкости производства.
Следовательно, нам необходимо выработать мероприятия по снижению энергоемкости производства как для компенсации затрат в связи с ростом объемов производства, так и для чистой экономии энергоресурсов.
Исходные данные для анализа энергоемкости производства представлены в таблице 3.5.
Таблица 3.5 - Исходные данные для анализа энергоемкости производства
Наименование показателя | Значение | ||||
2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. план | 2009 г. проект | |
Объем продукции, млн. р. | 316 089 | 357 100 | 382 115 | 392 000 | 392 000 |
Затраты на энергоресурсы, млн. р. | 43 518 | 65 176 | 90 996 | 102 348 | 100 924 |
В том числе: | |||||
Затраты на электроэнергию, млн. р. | 20 022 | 30 130 | 41 140 | 47 880 | 47 880 |
Затраты в млн. кВт.ч | 213 | 230 | 242 | 252 | 252 |
Затраты на теплоэнергию, млн. р. | 23 496 | 35 046 | 49 856 | 54 468 | 53 044 |
Затраты в млн. кг.у.т. | 267 | 297 | 304 | 306 | 298 |
Стоимость 1 кВт.ч, руб. | 94 | 131 | 170 | 190 | 190 |
Стоимость 1 кг.у.т., руб. | 88 | 118 | 164 | 178 | 178 |
Энергоемкость производства, % | 13,8 | 18,3 | 23,8 | 26,1 | 25,7 |
Как видно из таблицы 3.5, энергоемкость производства постоянно росла. Это было связано как с увеличением цен на энергоносители, так и с ростом производства.
Инженерные службы предприятия на протяжении всего года ведут разработки и ищут возможные пути снижения затрат на электроэнергию. В рамках данного дипломного проекта на 2009 г. предлагается снизить показатель брака на заводе «Стройфарфор» на 5%, что позволит избавиться от вторичного обжига в туннельных печах для его исправления и даст возможность сэкономить 8 тыс. т.у.т., что уменьшает энергоемкость продукции на 0,4 % по отношению к запланированным показателям на 2009 г.
Кроме того, снижение показателя брака позволит напрямую улучшить производительность труда работников, следствием чего станет возможным повысить объем произведенной продукции, а значит, еще больше снизить энергоемкость производства. Поэтому, ожидаемое снижение энергоемкости производства равно 0,8 – 1,0 %.
Также в предыдущем пункте было получено высвобождение резерва выпуска облицовочной плитки на 4 736,1 млн. р., что, в свою очередь, позволит снизить энергоемкость производства еще на 0,3 %.
Ниже на рисунке 3.4 представлена диаграмма со значениями энергоемкости продукции за 2006 – 2009 гг.
Рисунок 3.4 – Энергоемкость производства на ОАО «Керамин»
3.4 Модуль управления и индикации
В данном дипломном проекте разработан сборочный чертеж модуля управления и индикации, который является составной частью устройства цифровой индикации.
Устройство цифровой индикации предназначено для определения линейных перемещений органов металлообрабатывающих станков, измерительных устройств в составе измерительной системы перемещений. Объектом использования являются измерительные устройства в составе измерительной системы перемещения на производстве.
Устройство цифровой индикации состоит из следующих составных частей:
- входное устройство;
- устройство умножения;
- модуль управления и индикации;
- блок коммутации;
- блок переключателей;
- сетевой фильтр;
- источник питания;
- выходное устройство.
Модуль управления и индикации предназначен для управления всеми узлами УЦИ и для вывода выходных данных на индикатор.
Модуль управления и индикации собран на двусторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита СФ-2-35-1,5 ГОСТ 10316-78, обладающего следующими достоинствами:
- прочность сцепления фольги с основанием не менее 15 Н/см2;
- удельное объемное сопротивление 5000ГОм∙см;
- тангенс угла диэлектрических потерь 0,03.
Фольгированный стеклотекстолит представляет собой слоистый прессованный материал, изготовленный на основе ткани из стеклянного волокна, пропитанной эпоксидной смолой, и облицованный с двух сторон медной электролитической, оксидированной или гальванической фольгой.
В качестве материала фольги использована медь, так как она обладает хорошими проводящими свойствами.
Размеры печатной платы должны соответствовать ГОСТ 10317-79.